初冷器噴灑工藝的改進
1 目前設(shè)備運行狀況
初冷器對來自焦爐~82℃的荒煤氣進行冷卻,現(xiàn)設(shè)置4臺并聯(lián)的煤氣初冷器(橫管冷卻器)20W01~04。荒煤氣由上部進入橫管初冷器,在橫管初冷器中分三段冷卻。上段及中段用循環(huán)水,下段用低溫水將煤氣冷卻至21℃。煤氣從橫管初冷器下部排出,進入電捕焦油器。設(shè)計時考慮了如果有一臺初冷器停止工作時,煤氣出口溫度仍能保持21℃。
荒煤氣自上而下通過初冷器,為了使煤氣中的萘和焦油冷凝下來及煤氣中夾帶的灰塵沉積下來,在初冷器上段設(shè)有噴灑裝置,噴灑液取自于焦油氨水分離裝置。
煤氣初冷器前的煤氣上升管安裝了噴頭,其目的是對荒煤氣進行冷卻,使升華的萘和懸浮的灰塵沉積下來。噴灑冷凝液來自于冷凝液槽。
在實際的應(yīng)用中,由于焦爐原因無法在立式焦油氨水分離槽中取到輕質(zhì)焦油,無法得到合格的噴灑液。噴灑液流量125 m3/h左右,平均每臺初冷器42 m3/h。在生產(chǎn)運行中,初冷器的阻力上升很快,每天沖洗3臺才能滿足生產(chǎn)需要,相當于每臺初冷器平均32小時清理一次。初冷器下液管道和液封槽處經(jīng)常被積萘堵塞。初冷器阻力較大,應(yīng)對焦爐不正常生產(chǎn)情況的能力較低。
2 存在的問題
對初冷器運行影響較大的問題可以歸納為以下幾點:
2.1 噴灑液流量低
該套初冷器裝置,原設(shè)計為3開1備,單臺的噴灑液流量為40 m3/h,加上初冷器自身冷卻下來的40 m3/h,單臺合計80 m3/h。但在實際生產(chǎn)的情況下驗證其噴灑量原小于此設(shè)定值。噴灑量的不足嚴重影響了噴灑密度,造成了噴灑盲區(qū),也降低了噴灑洗滌效果。實際折合1.10 m3噴灑液/千方煤氣。而同樣的焦化廠,其噴灑量遠高于我們,例如沙鋼太平焦化廠其平均值為4.8 m3噴灑液/千方煤氣,太鋼焦化廠也有4.0 m3噴灑液/千方煤氣。
2.2 噴灑液品質(zhì)較差
配套初冷裝置的原設(shè)計噴灑液為30百分點輕質(zhì)焦油和70百分點氨水混合液,此種混合液的洗萘效果較好。國內(nèi)多家焦化廠都是采用此種混合液,其洗萘效果非常好。由于焦爐原因,立式焦油氨水分離器中的輕質(zhì)焦油乳濁液層高度過小乃至喪失。
初冷器噴灑液中輕質(zhì)焦油含量低,初冷系統(tǒng)沒有合格的噴灑液,導(dǎo)致初冷器的洗萘效果較差,阻力較大。在沒有混合液的情況下,目前初冷器的清理使用的是外錐溢流的輕質(zhì)焦油和氨水混合物(其中的輕質(zhì)焦油僅有300 mg/L-400 mg/L左右),遠遠不能達到設(shè)計水平。噴灑液中能溶解萘的輕質(zhì)焦油含量無法得到保證。
煤氣中萘的露點溫度是50~52℃,故煤氣中的萘很大一部分是在初冷器下段結(jié)晶析出,設(shè)計工藝也是初冷器除萘。下段噴灑液流量低,氨水溶萘能力差,不能形成足夠的溶萘洗萘能力,導(dǎo)致初冷器阻力居高不下,下液管頻繁堵。
2.3 豎管噴灑效果較差
豎管噴灑是荒煤氣從焦爐進入化產(chǎn)的一道處理工序,對優(yōu)化初冷器運行起到非常關(guān)鍵的作用,初冷器前煤氣豎管噴灑的作用是對來自焦爐的荒煤氣進行預(yù)洗滌,盡可能多的洗去荒煤氣中夾帶的大量的煤粉、焦粉、萘等,減輕初冷器的洗萘壓力,提高洗滌效果。在原設(shè)計中的豎管噴灑是一個非常關(guān)鍵的工藝。現(xiàn)用的是單層濺板式的噴頭。這種噴頭的優(yōu)點是流量大,不易堵塞。但此種噴頭存在較大的缺點,存在噴淋盲區(qū),霧化效果差,噴淋密度差。
3 針對相關(guān)問題的解決辦法
1)初冷噴灑液量少。通過實現(xiàn)初冷器的分段噴灑,增加斷塔盤,更改配套機泵管道,更改流程,提高噴灑液量。
2)初冷器噴灑液中輕質(zhì)焦油含量低。對初冷器流程改造,在初冷器噴灑流程的過程中富集輕質(zhì)焦油,較大限度提高噴灑液中的輕質(zhì)焦油含量,提高噴灑液的溶解萘的能力。
3)煤氣中萘的露點溫度是50℃~52℃,故煤氣中的萘很大一部分是在初冷器下段結(jié)晶析出,更改兩段噴灑,提高下段噴灑量。
4)初冷器前的煤氣豎管噴頭霧化效果差,噴灑能力較差。針對噴頭效果的情況,可以對濺板式噴頭和螺旋式噴頭進行噴淋實驗,針對不同流量的霧化效果進行對比。在滿足流量的情況下采取霧化效果較好,噴淋密度較大并且沒有盲區(qū)的噴頭。為防止噴頭限制流量,可以采用雙層噴灑的模式。
4 設(shè)備、工藝改造部分
4.1 設(shè)備改造和修復(fù)
實現(xiàn)初冷器的分段噴灑,增加斷塔盤,更改配套機泵管道,更改流程。重新核算初冷器冷卻過程和噴灑過程的熱量平衡。改造所需要的泵參數(shù)如下:流量545 m3/h,功率75 kW的機泵2套;120 m3/h,功率33 kW機泵2臺(利舊初冷器噴灑液泵),新增上段噴灑系統(tǒng)液封槽,初冷器下液管變大直徑(由DN200增加到DN300),下液管總管直徑變大(由DN250增加到DN500),增設(shè)下液緩沖槽(利舊22P11)。
改進立式焦油氨水分離槽,保障輕質(zhì)焦油層便于控制和調(diào)節(jié)。
進行初冷器流程改造,實現(xiàn)兩段噴灑,可以在初冷器噴灑流程的過程中富集輕質(zhì)焦油,較大限度提高噴灑液中的輕質(zhì)焦油含量,提高噴灑液的溶解萘的能力。
初冷器前的煤氣豎管噴頭采用霧化效果好,噴淋密度大并且沒有盲區(qū)的噴頭。為防止噴頭限制流量,采用雙層噴灑的模式。
洗萘段噴頭增設(shè)噴淋孔,配合提高噴灑液流量。新增噴灑液支管單獨控制閥門。增加噴頭吹掃蒸汽,便于檢查和疏通噴頭。
4.2 工藝流程改造和控制部分
工藝流程控制如下:
實現(xiàn)洗萘循環(huán)流程,提高洗萘循環(huán)洗滌液中的輕質(zhì)焦油含量。冷凝液含輕質(zhì)焦油量15百分點-30百分點為好;洗萘循環(huán)液的及時更新,維持溶液中萘含量穩(wěn)定,參考值5百分點;冷凝液含萘不超過20百分點;冷凝液粘度不宜過高,低于1較好。
提高洗萘循環(huán)段的噴灑量流量,參考值150 m3/h。上段噴灑液保留目前的40 m3/h。
充分利用氨水儲槽下液、電捕下液和鼓風(fēng)機下液中的輕質(zhì)焦油。
嚴格控制豎管噴灑液和初冷器下液洗萘液的溫度,參考值40-50度。
確保豎管噴灑量大于200 m3/h。
控制初冷器塔體溫度,確保進入洗萘段的煤氣溫度為40度左右,提高洗萘效率。
及時吹掃初冷器;及時清掃冷凝液噴頭;初冷器上段和下段都加蒸汽沖洗管道,便于清理初冷器。
5 改造效果
本次改造的思路為變大噴灑量,提高噴灑液中輕質(zhì)焦油含量,消除噴灑盲區(qū),提高噴淋密度。改造后效果較為顯著,初冷器阻力基本小于0.8 Kpa,煤氣系統(tǒng)穩(wěn)定,化產(chǎn)煤氣風(fēng)機運行穩(wěn)定,未出現(xiàn)偏流情況,可以滿足焦爐生產(chǎn)需要。
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